高壓水(shuǐ)射流擴孔技術在丁集煤礦的瓦斯抽放效果分析
時間(jiān):2013-07-30 12:19:47作者:LeeZhou來源:德高潔清潔設備
之前草莓色版APP下载進行了(le)《丁集煤礦(kuàng)高壓(yā)水射(shè)流擴孔試驗》,其高壓水射流擴孔施工工藝為,首先在鑽(zuàn)場施工(gōng)Φ75 mm或Φ89 mm的小孔徑普通鑽孔,穿透全煤層後撤鑽,將高壓水射流裝置(zhì)送入鑽孔煤層位置進行高壓水(shuǐ)射流擴孔切割,高壓(yā)水會在高速旋轉(zhuǎn)中將媒體逐層切割下來,煤屑通過排渣噴嘴從鑽孔內排出,幾乎沒有煤屑排出時即可停止擴孔。以下草莓色版APP下载主(zhǔ)要介紹高壓水射流擴孔技(jì)術在丁集煤礦的瓦斯抽放效果。
一(yī)、瓦斯含量壓力及透氣性係數測(cè)定
各鑽(zuàn)孔在施工時進入煤層後草莓色版APP下载取煤樣通過現場解吸、回歸計(jì)算、實驗室解吸測得其解吸(xī)量、損失量、殘存量,從而得到煤(méi)樣的原始瓦(wǎ)斯含量。測定結果見下(xià)表。
從上表可以看出,在考察研究之前測定的實驗區各鑽孔內11-2煤(méi)層瓦(wǎ)斯含(hán)量基本相等。表明實驗區11-2煤層瓦斯含量分布均勻(yún)。
3#、4#鑽孔擴孔後將4個(gè)鑽孔均並列插入20m長(zhǎng)和2m長2根Φ159mm鍍鋅鐵管,分別作為測(cè)壓管和注漿管,用快幹水泥、木楔將2根鍍鋅管密實固定在鑽孔孔口位置,通過注漿管向鑽孔內注水泥漿,直(zhí)到水(shuǐ)泥漿從測壓管管口流出後,即停止注漿(jiāng)。等48小時水泥硬(yìng)化後,在測壓管外口處接入壓力表(biǎo),進(jìn)行被動測壓。經過21天的測壓周期,草莓色版APP下载發現各鑽孔瓦斯壓(yā)力穩定(dìng)不(bú)再上升,最終測得1#、2#鑽孔瓦(wǎ)斯壓力為0.9 MPa,3#鑽孔瓦斯壓力為0.8 MPa,4#鑽孔瓦斯壓力為0.85 MPa。據此可以判斷,試驗區域11-2煤層瓦斯壓力分布基(jī)本均勻。
壓力穩定後將壓力表拆下,利用ZLD-2多級流量計(jì)連續9天測定各鑽孔瓦斯流量(liàng),並計算得到各鑽孔處(chù)煤層的透氣性係數,1#、2#、3#、4#鑽孔所測得(dé)結果分別為0.301、0.397、2.055、1.961 m²/(MPa²•d)。
高壓水射流擴孔前11-2煤層平均透氣性係數為0.349 m²/(MPa²•d);擴孔後11-2煤層平均透氣性係數為2.008 m²/(MPa²•d)。擴孔後(hòu)是擴孔前的(de)5.75倍。這表明高壓水射流擴(kuò)孔可有效(xiào)提高煤層透氣性。
二、抽放效果檢測
流量測定(dìng)結束後,1#、2# 鑽孔為(wéi)第一組,3#、4# 鑽孔為第二(èr)組分別通過高壓膠管接入抽放管路進行抽放。

在2組抽放鑽孔接入抽(chōu)放管路的位置各留測量(liàng)孔(kǒng)接入溫度傳感器、流量傳感器、負壓傳感器、甲烷濃度(dù)傳感(gǎn)器連續15天監測抽(chōu)放參數(shù),由監測結(jié)果可以看到,第二組鑽孔抽放瓦斯(sī)濃度較第(dì)一組稍高,平均流量第二組是第一組的3.5倍,15天累(lèi)計抽放標態下(xià)第二組瓦斯濃度(dù)是第(dì)一(yī)組鑽孔的4.1倍。
三、殘餘瓦斯壓力測定及殘餘瓦斯(sī)含量(liàng)計算
抽(chōu)放15天後,將抽(chōu)放高壓膠管拆下,重新在4個(gè)鑽孔的測壓管外口安裝壓力表,測定抽放(fàng)15天後的殘餘瓦斯壓(yā)力。
經過15天抽放後,1#、2#鑽孔殘餘瓦斯(sī)壓力均為0.8 MPa,較抽放前均下降(jiàng)了0.1 MPa;3# 鑽孔殘餘(yú)瓦斯壓力0.5 MPa,4 #鑽孔殘(cán)餘(yú)瓦斯壓力0.55 MPa,較抽放前均下(xià)降了0.3 MPa,且均低於了0.74 MPa。顯然,抽放鑽孔經高壓水射流擴孔後抽放效果明顯提高(gāo)。
根據11-2煤層吸附曲線,由各鑽孔瓦斯壓力值(zhí)計算煤層瓦斯含量,1#、2#鑽孔處煤樣殘餘瓦斯含量為8.92 m³/t,依然大於8 m³/t。3#鑽孔處(chù)煤樣殘餘瓦斯含量為6.83 m³/t,4#鑽(zuàn)孔煤樣殘餘瓦斯含量為7.24 m³/t,均低於8 m³/t。
據(jù)以上分析,草莓色版APP下载可以看出在(zài)同樣的基礎條件下,經高壓(yā)水射流擴孔的鑽孔在(zài)抽放(fàng)15天後,使其影響範(fàn)圍內的瓦斯壓力、瓦斯含量均降低到(dào)突出指標以下。這說明高壓水射流對於提高鑽孔的瓦斯抽(chōu)放效率、增加煤層(céng)的透氣性、降低瓦斯壓力和含量具有非常好的效果。
一(yī)、瓦斯含量壓力及透氣性係數測(cè)定
各鑽(zuàn)孔在施工時進入煤層後草莓色版APP下载取煤樣通過現場解吸、回歸計(jì)算、實驗室解吸測得其解吸(xī)量、損失量、殘存量,從而得到煤(méi)樣的原始瓦(wǎ)斯含量。測定結果見下(xià)表。
各鑽孔煤樣瓦斯含量測定結果 |
|||||||
鑽孔號 |
煤樣(yàng)質量/g |
解吸量/m³•(t•r)-1 |
損失量/m³•(t•r)-1 |
殘存量/m³•(t•r)-1 |
瓦斯含量(liàng) |
||
原(yuán)煤 |
可燃質 |
/m³•(t•r)-1 |
/m³•t-1 |
||||
1# |
198.00 |
165.14 |
3.04 |
1.28 |
6.81 |
11.12 |
9.28 |
2# |
188.00 |
156.26 |
2.68 |
1.56 |
7.24 |
11.48 |
9.54 |
3# |
192.00 |
160.23 |
3.00 |
1.21 |
7.06 |
11.67 |
9.41 |
4# |
190.00 |
159.76 |
2.98 |
0.99 |
7.01 |
10.98 |
9.23 |
從上表可以看出,在考察研究之前測定的實驗區各鑽孔內11-2煤(méi)層瓦(wǎ)斯含(hán)量基本相等。表明實驗區11-2煤層瓦斯含量分布均勻(yún)。
3#、4#鑽孔擴孔後將4個(gè)鑽孔均並列插入20m長(zhǎng)和2m長2根Φ159mm鍍鋅鐵管,分別作為測(cè)壓管和注漿管,用快幹水泥、木楔將2根鍍鋅管密實固定在鑽孔孔口位置,通過注漿管向鑽孔內注水泥漿,直(zhí)到水(shuǐ)泥漿從測壓管管口流出後,即停止注漿(jiāng)。等48小時水泥硬(yìng)化後,在測壓管外口處接入壓力表(biǎo),進(jìn)行被動測壓。經過21天的測壓周期,草莓色版APP下载發現各鑽孔瓦斯壓(yā)力穩定(dìng)不(bú)再上升,最終測得1#、2#鑽孔瓦(wǎ)斯壓力為0.9 MPa,3#鑽孔瓦斯壓力為0.8 MPa,4#鑽孔瓦斯壓力為0.85 MPa。據此可以判斷,試驗區域11-2煤層瓦斯壓力分布基(jī)本均勻。
壓力穩定後將壓力表拆下,利用ZLD-2多級流量計(jì)連續9天測定各鑽孔瓦斯流量(liàng),並計算得到各鑽孔處(chù)煤層的透氣性係數,1#、2#、3#、4#鑽孔所測得(dé)結果分別為0.301、0.397、2.055、1.961 m²/(MPa²•d)。
高壓水射流擴孔前11-2煤層平均透氣性係數為0.349 m²/(MPa²•d);擴孔後11-2煤層平均透氣性係數為2.008 m²/(MPa²•d)。擴孔後(hòu)是擴孔前的(de)5.75倍。這表明高壓水射流擴(kuò)孔可有效(xiào)提高煤層透氣性。
二、抽放效果檢測
流量測定(dìng)結束後,1#、2# 鑽孔為(wéi)第一組,3#、4# 鑽孔為第二(èr)組分別通過高壓膠管接入抽放管路進行抽放。

在2組抽放鑽孔接入抽(chōu)放管路的位置各留測量(liàng)孔(kǒng)接入溫度傳感器、流量傳感器、負壓傳感器、甲烷濃度(dù)傳感(gǎn)器連續15天監測抽(chōu)放參數(shù),由監測結(jié)果可以看到,第二組鑽孔抽放瓦斯(sī)濃度較第(dì)一組稍高,平均流量第二組是第一組的3.5倍,15天累(lèi)計抽放標態下(xià)第二組瓦斯濃度(dù)是第(dì)一(yī)組鑽孔的4.1倍。
三、殘餘瓦斯壓力測定及殘餘瓦斯(sī)含量(liàng)計算
抽(chōu)放15天後,將抽(chōu)放高壓膠管拆下,重新在4個(gè)鑽孔的測壓管外口安裝壓力表,測定抽放(fàng)15天後的殘餘瓦斯壓(yā)力。
經過15天抽放後,1#、2#鑽孔殘餘瓦斯(sī)壓力均為0.8 MPa,較抽放前均下降(jiàng)了0.1 MPa;3# 鑽孔殘餘(yú)瓦斯壓力0.5 MPa,4 #鑽孔殘(cán)餘(yú)瓦斯壓力0.55 MPa,較抽放前均下(xià)降了0.3 MPa,且均低於了0.74 MPa。顯然,抽放鑽孔經高壓水射流擴孔後抽放效果明顯提高(gāo)。
根據11-2煤層吸附曲線,由各鑽孔瓦斯壓力值(zhí)計算煤層瓦斯含量,1#、2#鑽孔處煤樣殘餘瓦斯含量為8.92 m³/t,依然大於8 m³/t。3#鑽孔處(chù)煤樣殘餘瓦斯含量為6.83 m³/t,4#鑽(zuàn)孔煤樣殘餘瓦斯含量為7.24 m³/t,均低於8 m³/t。
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